1、引言
湛江電廠四臺發(fā)電機組的汽機都是東方汽輪機廠生產(chǎn)的n300-16.7/537/537-ⅲ型汽輪機,設計凝結水流量:#1、#2機為870t /h;#3、#4機為1000t/h。設計為兩臺即a、b凝結水泵,凝結水系統(tǒng)正常一臺凝結水泵工作,一臺凝結水泵備用方式,采用除氧器水位調整門開度調節(jié)除氧器水位。經(jīng)過凝結水泵升壓后的凝結水通過除氧器水位調整門后經(jīng)低加系統(tǒng)進入除氧器。母管上的凝結水同時為旁路二級、三級減溫水提供水源。
凝結水泵在變頻改造以前,調節(jié)水位主要是靠調節(jié)除氧器上水調整門的開度進行控制,由于凝結水泵用電機的容量本身裕量較大,工頻運行方式下,上水調整門開度一般為30%左右,凝結水泵出口母管壓力較大,最大達到3.0mpa,一般范圍為2.0mpa~3.0mpa的高壓力,其消耗電能較大。
由于節(jié)能降耗的需要和高壓變頻技術發(fā)展,結合設備運行現(xiàn)狀,決定在1號、3號、4號機組凝結水泵上進行變頻改造。在#4機凝結水泵電機上采用廣東明陽龍源電力電子有限公司生產(chǎn)的mlvert-s06/1250.d高壓變頻器。于2005年10月25日11:00正式投入運行。下面以#4機組的a凝結水泵的變頻改造為例進行介紹。
2、凝結水泵運行工藝和變頻改造技術方案
2.1 #4機凝結水泵參數(shù)和運行工況
在汽輪機內做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結之后,集中在凝汽器中,利用凝結水泵將低溫的凝結水經(jīng)過逐級加熱,送往除氧器中,供機組的水循環(huán),提高機組的工作效率。維持凝結水泵連續(xù)、穩(wěn)定運行是保證電廠安全、經(jīng)濟生產(chǎn)的一個重要方面。監(jiān)視、調節(jié)凝汽器內的水位是凝結水泵運行中的一項重要工作。在正常運行狀態(tài)下,除氧器內的水位不能過高或過低。當機組負荷增加時,凝結水量增加。當機組負荷降低時,凝結水量降低。#4機組配備有2臺6kv/1000kw凝結水泵電機。
(1)電機參數(shù)
電機額定功率1000kw,額定電壓6kv,額定電流118.8a,額定轉速1487r/min,效率93.1%,功率因數(shù)0.89,ct變比為300/5,pt變比為6000/100。
(2)水泵參數(shù)
水泵揚程244m,流量870m3/h,轉速1480r/min,軸功率750kw,效率78%。設計時電機留有裕量,一臺運行,一臺備用。
在安裝變頻器之前,凝汽器內的水位調整是通過改變凝結水泵出口閥門的開度進行的,調節(jié)線性度差,存在節(jié)流損失,造成電能的浪費。另一方面,頻繁對閥門進行調節(jié),也造成了閥門的可靠性下降,影響機組的穩(wěn)定運行。為了進一步優(yōu)化凝結水泵運行工況,節(jié)省電能,所以對4#機凝結水泵電機進行高壓變頻改造。
2.2 #4機凝結水泵變頻改造技術方案
#4機組變頻器采用一拖一的接線方式,變頻器與電動機的連接方式如附圖所示,一臺機組采用一套變頻器,即一臺機組一臺工頻運行,一臺變頻運行。考慮凝結水系統(tǒng)的可靠性和變頻器檢修隔離方便,變頻器需增加大旁路開關。
附圖 凝結水泵高壓變頻改造方案示意圖
#4機凝結水泵電機在高壓變頻器改造之后,凝結水泵出口閥門基本上不需要調整,閥門開度保持在一個比較大的位置上,通過調整變頻器的運行頻率(電機轉速)來調整出口流量,從而減少了電機工頻啟動造成的沖擊,進一步優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,并且節(jié)省了電能。
由于凝結水泵運行過程中,機組負荷變化較大,調節(jié)速度要快,因此要求變頻器有過載能力以及過流保護措施。
在控制方面,dcs根據(jù)機組負荷、除氧器的水位給定速度運行信號(4-20ma標準信號),由電流環(huán)接口送給變頻器;變頻器根據(jù)給定的速度信號調節(jié)水泵電機的轉速。
2.3 變頻器的技術特點[1]
該變頻器采用新型高壓大功率電力電子器件、直接“高—高”方式,具有效率高、功能完善、運行可靠等特點。變頻器裝置采用不可控多脈沖移相整流和全控器件(igct)進行開關調制,具有很高的輸入側功率因數(shù)、優(yōu)良的調速性能和轉矩控制性能。高壓變頻器通過改變電動機運行頻率,在很寬的轉速范圍內進行高效率的轉速調節(jié),新一代的高壓變頻器比第一代高壓變頻器功能更完善,能承受輸入電源的大幅度變化以及瞬時掉電再啟動功能,同時控制部分更可靠,和現(xiàn)場的生產(chǎn)工藝結合更緊密。
由于變頻器要采用優(yōu)化的pwm控制算法控制電機,需要主控系統(tǒng)控制器具有更高的運行速度和處理能力、更大的存儲器和外部信號處理端口、具備浮點運算的能力。因此,新一代的變頻器控制器選用浮點數(shù)字信號處理器dsp和大規(guī)模集成電路的fpga相結合的方案[2],dsp主要負責采集的信息和運算處理,fpga根據(jù)處理結果轉化為相應的控制脈沖,控制實時性大大提高。
3、#4機凝結水泵變頻器的節(jié)能分析
3.1 直接電度測量推算
2005年10月28日#4機組凝結水變頻節(jié)能測試記錄如表1所示:
表1 #4機組凝結水變頻節(jié)能測試記錄
注:電度表變比:
ct變比:300/5,pt變比:6000/100
b泵工頻運行在9∶50~10∶20的30min期間的電量:
300/5×6000/100×(7586.67-7586.485)=666kw·h
a泵變頻運行在11∶05~11∶35的30min期間的電量:
300/5×6000/100×(7742.125-7741.972)=550.8kw·h
單天的變頻附加損耗:
空調損耗:7350×0.8=5880w(2×5匹空調,按80%負載計算);
控制電源損耗:2kw;
總的損耗約:8kw。
按此類推一月的節(jié)約電量:
w總=30×24×((666-550.8)×2-8)=160,128kw·h
特別說明:變頻運行在低負荷節(jié)能效果比高負荷更加明顯。
節(jié)能效果:(160128/666×24×30)100%=33.39%。
3.2 電流間接計算
4#機組的額定容量為300mw,通常4#機組的輸出負荷在200mw~300mw之間,下面以輸出負荷為200mw、250mw和300mw為例進行節(jié)能分析。
每小時節(jié)約功率:p3=p31-p32=721.4-498.2=223.2kw
考慮夜晚負荷較低,所以,可以認為機組每天在200mw、250mw和300mw三個負荷點分別運行t1=12h、t2=6h、t3=6h,則a凝結水泵變頻器系統(tǒng)一天可以節(jié)能:
w1=p1×t1+p2×t2+p3×t3=259.3×12+246.4×6+223.2×6=5929.2kw·h
再考慮到變頻器室的空調、照明及控制電源用電按10kw計算,則每天耗電:
w2=24×10kw·h=240kw·h
綜合考慮,a凝結水泵變頻改造后每天節(jié)能:
w3=w1-w2=5929.2-240=5689.2kw·h
按此類推一月的節(jié)約電量:
w總=30×w3=30×5689.2=170,676kw·h
節(jié)能效果:
w總/(p11×t1+p21×t2+p31×t3)×100%=170676/((601.2×12+656.7×6+721.4×6)×30)×100%=36.745%
3.3 節(jié)能分析
計算結果比較如表2所示。
表2 計算結果比較
兩種計算方法的主要差別在于,電量計算法是抽取了高負荷階段的數(shù)據(jù),而間接計算是較為實際按照負荷計算,符合現(xiàn)場實際。兩者差別在于此。節(jié)能計算按照后者計算:
變頻器節(jié)能效率為:36.745%;
變頻運行月節(jié)電為:160128kw·h。
4、#4機組凝結水泵變頻器綜合評價
#4機組的a凝結水泵的變頻改造,與2005年10月25日11∶00正式投入運行。通過以上的對比計算,節(jié)能效果明顯。如再采取一些優(yōu)化運行方式,延長變頻泵運行時間,優(yōu)化運行參數(shù),再次降低凝結水母管出口壓力等措施,節(jié)能效果更加明顯。凝結水泵變頻運行比工頻運行電流下降了36.036%。變頻改造后不僅滿足了工藝要求,同時能節(jié)約大量電能,節(jié)能效果顯著。
5、結束語
湛江電廠凝結水泵經(jīng)過變頻改造后,優(yōu)化了凝結水泵的運行狀況和生產(chǎn)工藝,更好地穩(wěn)定了機組運行,實現(xiàn)了自動控制,同時節(jié)約大量電能,節(jié)能效果顯著。
高壓變頻器的控制系統(tǒng)和控制技術發(fā)展很快,對電機更好性能的控制需要性能更高的主控系統(tǒng)平臺。雖然新一代控制系統(tǒng)的高壓變頻器是首先運用到凝結水泵的變頻調速上的,但它比以前的高壓變頻器更可靠、功能更完善。