一、項(xiàng)目簡介
煙臺美極玻璃現(xiàn)在為一中型玻璃加工企業(yè),以生產(chǎn)中空玻璃,玻璃加工為主,于2006年5月正式新上一套平板玻璃鋼化生產(chǎn)線。其重要性,不僅在很大程度上,滿足了市場的急需,同時(shí)也決定了全廠的生產(chǎn)水平和效益。該設(shè)備整體近
二、系統(tǒng)簡要工藝介紹
平板玻璃鋼化工藝一般采用優(yōu)質(zhì)玻璃為原料,以平鋼化生產(chǎn)線為主要生產(chǎn)設(shè)備。該生產(chǎn)線約寬
綜上所述,平鋼化系統(tǒng)是一個(gè)既有大量開關(guān)量和大量SSR溫度調(diào)節(jié)回路(數(shù)量達(dá)30-60個(gè)溫度檢測點(diǎn)和調(diào)節(jié)回路),又有多個(gè)編碼器和變頻器組成的速度距離測量控制回路,及人機(jī)界面和少量儀表模擬量組成的涉及面復(fù)雜的控制系統(tǒng)。它是通過人機(jī)界面和現(xiàn)場眾多鍵控,能夠靈活多變,適應(yīng)多種不同鋼化工藝需要的順序控制。畫面要能清楚地顯示主要工藝流程,方便靈活地控制大量參數(shù)。各階段距離和時(shí)間,速度,以及不同的玻璃規(guī)格工藝指標(biāo),要求能在不同情況下靈活調(diào)節(jié),連續(xù)顯示各時(shí)間段,溫度值和玻璃動態(tài)位置。其主要控制對象有三個(gè)要點(diǎn):其一是各階段時(shí)間設(shè)置和控制;其二是溫度檢測和調(diào)節(jié)回路;其三是速度測量控制和距離測量控制。由于過程中含有大量的工藝指標(biāo),運(yùn)動速度高,如出錯(cuò),導(dǎo)致大量的廢品,甚至損害設(shè)備,因此對安全性要求極高,控制必須準(zhǔn)確無誤,極為可靠。設(shè)備整體外觀見下面圖1:
最終選定硬件配置如下, 共計(jì)S7-200 CPU 1個(gè),各類模塊6個(gè)。溫度模塊6個(gè),變頻器5個(gè)。
CPU226XP CN 6ES7216-2AD23-0XB8 1個(gè)
電源模塊 6EP1 3311-SH02 3個(gè)
DI/O數(shù)字?jǐn)U展模塊6ES7223-1BL22-0XA8 3個(gè)
AI/O模擬擴(kuò)展模塊6ES7 2350-KD220XA8 1個(gè)
AO數(shù)字?jǐn)U展模塊 6ES7 232-0HB220XA8 2個(gè)
M440 2.2KW變頻器 6SE644 2DU222BA1 2個(gè)
M440 1.5KW變頻 6SE644 2DU215BA1 1個(gè)
M440 3.0KW變頻器 6SE644 2DU230BA1 1個(gè)
康沃 220KW變頻器 CVF-G2-4T2200 1個(gè)
泓格溫度模塊 I-7018 6個(gè)
人機(jī)界面 MT510TV4 1個(gè)
三、控制系統(tǒng)構(gòu)成
硬件配置和系統(tǒng)構(gòu)成要點(diǎn)如下圖2。
圖2
根據(jù)系統(tǒng)上述特點(diǎn),改造前的PLC的選型工作是一件非常關(guān)鍵的事。PLC是核心部件,決定系統(tǒng)的功能,適用性,安全可靠性和價(jià)位。根據(jù)現(xiàn)有各制造廠方的經(jīng)典作法,上述系統(tǒng)均采用PC+OMRON中型PLC+專用電路板+OMRON變頻器,或是PC+S7300系統(tǒng)+施奈德變頻器,已有相當(dāng)數(shù)量的工程實(shí)例。但本工程是為一家私營企業(yè)配套,價(jià)格既不能高,又不能降低控制性能和安全可靠性,這當(dāng)然有相當(dāng)?shù)碾y度。經(jīng)過再三斟酌和周密思考,最終選擇西門子S7-200PLC作控制系統(tǒng)。
本方案是選用S7-200系列 CPU226XP作主控制,溫度控制有大量的DI/DO,增加3塊I/O數(shù)字量模塊。 5臺變頻器用電壓信號作調(diào)速控制,因而選2塊AI/AO模塊。系統(tǒng)需要測速和控制轉(zhuǎn)速,以及距離控制,硬件為編碼器,利用PLC固有的2組A-B高速計(jì)數(shù)。由于溫度點(diǎn)實(shí)在太多,溫度模塊數(shù)量系統(tǒng)無法容納,另采用泓格串口溫度模塊解決,用自由口通訊。電源用SITOP模塊。
人機(jī)界面的選擇,一是流行的做法,由PC機(jī)+組態(tài)軟件+大屏幕顯示器,效果極佳。其缺點(diǎn)是WINDOWS操作系統(tǒng)的故障,造成系統(tǒng)的不可靠,且成本較貴。另一個(gè)方案是使用西門子的人機(jī)界面OP270,可靠性極高,組網(wǎng)方便,但成本更貴。人機(jī)界面選e-VIEW
整個(gè)控制系統(tǒng)由4臺控制柜和一個(gè)立柱式人機(jī)界面操作箱組成。操作箱裝有人機(jī)界面,旋紐開關(guān),信號燈,及蜂鳴器等,相距
ISO認(rèn)證的廠家通過OEM形式整體制造控制箱,控制柜。只有從整體制造的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),才能打造設(shè)備整體的可靠性??刂圃O(shè)備整體外觀見上面圖3:
四、控制系統(tǒng)功能及要點(diǎn)
平鋼化控制第一個(gè)特點(diǎn)是具有大量的加熱爐溫度檢測和溫度控制調(diào)節(jié)回路。平鋼化工藝中溫控系統(tǒng)呈矩陣分布,是一個(gè)具有36個(gè)熱電偶檢測點(diǎn)和36個(gè)SSR(固態(tài)繼電器)溫度調(diào)節(jié)回路的系統(tǒng)。與一般系統(tǒng)相比,的確很龐大。大量的溫度點(diǎn)使我們檢測只能選擇現(xiàn)場測溫模塊。6個(gè)測溫模塊在現(xiàn)場貼近熱電偶分布式安裝,以降低干擾,節(jié)約補(bǔ)償導(dǎo)線。利用CPU226XP 通訊口1與6個(gè)測溫模塊組成主從式自由口通訊網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)測溫模塊提供的通訊協(xié)議,進(jìn)行專用的通訊程序編制,實(shí)現(xiàn)通訊。PLC通過輪詢,現(xiàn)場各點(diǎn)溫度實(shí)時(shí)值進(jìn)入PLC儲存器。輸出的控制對象為SSR,進(jìn)行固定周期的通斷比控制,所以占用數(shù)字輸出點(diǎn)36個(gè)。由于CPU226同時(shí)只能開啟8個(gè)PID通道,如果交替使用,反應(yīng)速度慢,程序冗長,效果不見得好,因此改用模糊控制。將給定溫度和測量溫度相比較,查表,得到相應(yīng)的通斷比控制值輸出。作出一個(gè)帶參數(shù)的溫控子程,可方便多次調(diào)用。整個(gè)生產(chǎn)過程中,溫度基本保持恒定不變。通過硬件和編程的結(jié)合,系統(tǒng)解決了多溫度點(diǎn)控制回路的技術(shù)難點(diǎn)。
平鋼化控制第二個(gè)特點(diǎn)是具有能夠靈活多變,適應(yīng)多種不同鋼化工藝需要的順序控制。生產(chǎn)過程的上片,自動往復(fù)加熱,往復(fù)急冷,往復(fù)吹風(fēng),取片五個(gè)工藝階段,決定本系統(tǒng)是按一定時(shí)間順序?yàn)榛A(chǔ)和外部給定為條件的順控程序。PLC的編程根據(jù)平鋼化工藝控制的特點(diǎn), 5個(gè)主要工序形成步序核心控制。S7200順控(SCR)指令為編制順控提供理想方式,簡化程序,條理清晰,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化,模塊化,安全可靠,同時(shí)增加程序可讀性。在不同的步序段中,各階段時(shí)間設(shè)置和轉(zhuǎn)速,距離控制是通過人機(jī)界面和現(xiàn)場眾多鍵控,能夠方便靈活地進(jìn)行多種設(shè)置組合,來確定要完成的工藝。在不同的步序時(shí)間段,根據(jù)不同情況,控制傳動電機(jī)的啟動、加速、運(yùn)動、減速、距離到時(shí)反向、正向,控制風(fēng)機(jī)的啟動、加速、高速運(yùn)轉(zhuǎn)、減速、停止,調(diào)用多個(gè)子程及中斷程序,完一個(gè)接一個(gè)的單項(xiàng)功能。步序象是一個(gè)傳送鏈,當(dāng)一批玻璃進(jìn)入往復(fù)急冷后工序后,程序控制又一批玻璃開始進(jìn)爐加熱步序,形成一個(gè)連續(xù)不斷的生產(chǎn)線。順控程序的編程并非難點(diǎn),重要的是步序必須安全可靠,有時(shí)單一轉(zhuǎn)移條件是不夠的,需要采取一定的措施和多重判斷,增強(qiáng)保護(hù)。一些關(guān)鍵部分,增加了必要的連鎖。
由多個(gè)編碼器、光電開關(guān)和變頻器組成的給定同步速度控制和長度、距離測量控制系統(tǒng),是平鋼化控制的第三個(gè)特點(diǎn)。測量一批被加工玻璃的總長度,是在加熱段和風(fēng)柵段往復(fù)運(yùn)動控制的基礎(chǔ)。用爐前光電開關(guān),編碼器與PLC高速計(jì)數(shù)口,及軟件配合可測量玻璃長度。首塊玻璃前沿通過光電開關(guān)時(shí)起,編碼器從零計(jì)數(shù),到進(jìn)爐距離到位前,最后一塊玻璃后沿通過光電開關(guān)時(shí)結(jié)束,記錄編碼器脈沖數(shù),乘系數(shù)(mm/脈沖),可得到玻璃總長。如同計(jì)算玻璃長度,爐內(nèi)所有距離在PLC中是以脈沖數(shù)為單位來計(jì)算。高速計(jì)數(shù)判斷進(jìn)爐距離(脈沖數(shù))到位后,通過中斷,控制改變變頻器運(yùn)動方向和速度,玻璃反方向運(yùn)動,高速計(jì)數(shù)變向作減計(jì)數(shù)。爐內(nèi)可設(shè)定的有效距離與玻璃總長之差,即玻璃的反向運(yùn)動距離。當(dāng)計(jì)數(shù)器檢測到這一距離(脈沖數(shù)),產(chǎn)生中斷,再次改變變頻器運(yùn)動方向和速度,玻璃重新改正方向運(yùn)動,多次的翻來覆去形成玻璃在爐內(nèi)的多次反復(fù)擺動。為保持運(yùn)動的平穩(wěn)和到位準(zhǔn)確,在正反向到位前的一段距離,有一段勻減速運(yùn)動。當(dāng)加熱時(shí)間到達(dá)時(shí),風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行,程序停止擺動控制,控制主傳動和風(fēng)柵傳動同步向風(fēng)柵段方向運(yùn)動。在進(jìn)入風(fēng)柵段同時(shí),往復(fù)急冷步序開始計(jì)時(shí),風(fēng)柵編碼器開始清零計(jì)數(shù),玻璃在風(fēng)柵平臺上,以在加熱爐內(nèi)同樣的方式,反復(fù)擺動,急冷使玻璃迅速鋼化。當(dāng)急冷時(shí)間到,玻璃繼續(xù)擺動,風(fēng)機(jī)減半速。冷卻結(jié)束時(shí)間一到,關(guān)風(fēng)機(jī),風(fēng)柵傳動和下片傳動同步向前運(yùn)動,玻璃直至到光電開關(guān)處停止運(yùn)動,完成一批玻璃鋼化。風(fēng)柵段見圖4:
系統(tǒng)需要有一個(gè)直觀方便靈活的人機(jī)界面進(jìn)行人機(jī)對話。平鋼化工藝不算特別復(fù)雜,但仍需要有一個(gè)能清楚地表達(dá)主要工藝流程,玻璃的運(yùn)動動態(tài)位置,方便靈活直觀地設(shè)置大量參數(shù)的畫面。各階段距離和時(shí)間,速度,以及不同的玻璃規(guī)格工藝指標(biāo),要求能在不同情況下靈活設(shè)置和調(diào)整,數(shù)值是便于理解的常用物理單位,如速度米/秒,距離mm,時(shí)間s,風(fēng)壓KPa等。而PLC內(nèi)部運(yùn)動控制的基礎(chǔ)是脈沖數(shù),這需要人機(jī)界為我們建立溝通的橋梁。同時(shí)需要連續(xù)顯示大量溫度值和各段時(shí)間動態(tài)變化。36個(gè)溫度控制,即可集中給定,又能分別給定,還可單獨(dú)開停測試。各個(gè)傳動電機(jī),除滿足自動控制要求外,在畫面里也均可手動開停試驗(yàn)。為此我們選用
五、系統(tǒng)評價(jià)及總結(jié)
自2006年5月份投入使用,至2005年9月,系統(tǒng)歷時(shí)長期連續(xù)不間斷的運(yùn)轉(zhuǎn),顯示了該裝置運(yùn)行可靠,安全穩(wěn)定,功能強(qiáng)大,適應(yīng)性強(qiáng),價(jià)格經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。項(xiàng)目調(diào)試完成后,盡管連續(xù)生產(chǎn),至今為止,尚未提出過要進(jìn)行任何維修和處理,說明質(zhì)量非??煽俊S方認(rèn)為,該項(xiàng)目首先為企業(yè)創(chuàng)建了巨大的效益。同時(shí)提高了本廠的自動化水平,集中控制,顯著提高操作水平和工藝水平??煽啃源蟠笤黾?,系統(tǒng)安全穩(wěn)定。單耗大幅度降低,在同行創(chuàng)出高水平。
六、應(yīng)用體會
通過這一項(xiàng)目全過程的設(shè)計(jì)、編程、調(diào)試及反復(fù)實(shí)踐,對S7-200 PLC應(yīng)用特點(diǎn)有了更為深刻的認(rèn)識:
1.S7-200 PLC價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)用,體積輕巧,功能強(qiáng)大,擴(kuò)展模塊齊全。特別是CPU22X XP CN系列出世,同等規(guī)模系統(tǒng),性價(jià)比更高。因此更適合大量采用到較復(fù)雜的項(xiàng)目當(dāng)中。
2.通訊能力超強(qiáng),形式簡單,并有多種擴(kuò)展方式,自由口能力強(qiáng),可與多家串口產(chǎn)品通訊組網(wǎng),足以完成項(xiàng)目的特殊需要。本項(xiàng)目即一種具體應(yīng)用。
3.煙臺平鋼化控制系統(tǒng)的成功實(shí)現(xiàn),為平鋼化控制實(shí)現(xiàn)低成本自動化,開辟了一條低投入,高效益、易普及的新路。
4.由于項(xiàng)目時(shí)間的限制,硬件和技術(shù)準(zhǔn)備的不足,本項(xiàng)目中原打算變頻器用USS通訊形式控制轉(zhuǎn)速的方式,未能實(shí)現(xiàn),實(shí)在遺憾。唯有今后更加努力。