摘要:闡述了通遼發(fā)電總廠1-4號機組進行DCS改造的內(nèi)容與DCS的配置,系統(tǒng)地介紹了HIACS一5000系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能和特點以及機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的基本設(shè)計思想。
關(guān)鍵詞:發(fā)電廠 DCS 汽機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)
1 概況
通遼發(fā)電總廠位于內(nèi)蒙古通遼市,發(fā)電機組4?200MW,一期兩臺機組均于1985年投產(chǎn),二期兩臺機組分別于1989和1990年投產(chǎn)。4臺機組主設(shè)備均由哈爾濱電氣集團制造,投產(chǎn)時控制系統(tǒng)為TF900組裝式儀控系統(tǒng)。 1996年~1999年分別對4臺機組進行DCS、DEH改造。DCS與DEH采用一體化設(shè)計,系統(tǒng)硬件為HIACS-3000控制系統(tǒng)。由于1、2號機組當時改造規(guī)模較小,系統(tǒng)功能少,2003、2004年又重新進行改造,采用HIACS-5000/M控制系統(tǒng),系統(tǒng)功能得到完善,DCS系統(tǒng)功能覆蓋模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)、爐膛安全監(jiān)測保護系統(tǒng)(FSSS)、汽輪機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)、汽輪機緊急跳閘系統(tǒng)(ETS)。在多年的運行中,DCS系統(tǒng)也相應(yīng)出現(xiàn)一些設(shè)計上和硬件上的漏洞和問題,我們通過對系統(tǒng)不斷進行完善,解決了一些安全隱患,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。改造后,極大地提高了我廠生產(chǎn)自動化的水平。
2 HIACS-5000系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能
HIACS-5000系統(tǒng)是兩級控制機構(gòu),即監(jiān)視控制級和過程控制級。監(jiān)視控制級包括操作員站(POC)、歷史數(shù)據(jù)站(HDS)、打印站(PRS)等設(shè)備;過程控制級有一些過程控制站、數(shù)據(jù)采集站和工程師站構(gòu)成。
1)監(jiān)視控制級
操作員站的硬件由計算機、軌跡球、專用鍵盤等構(gòu)成。操作員站是人機交互的界面,為運行人員提供生產(chǎn)過程中的各種信息及完成發(fā)電機組的啟動、停止、正常運行、異常和故障處理的監(jiān)視。通過系統(tǒng)的組態(tài)工具進行數(shù)據(jù)組態(tài),具體的監(jiān)控功能包括:系統(tǒng)流程圖;實時趨勢顯示;事故分析與存儲;運行操作記錄;設(shè)備狀態(tài)監(jiān)視。
歷史數(shù)據(jù)站具有性能效率計算,存儲歷史數(shù)據(jù)和檢索歷史數(shù)據(jù)的功能,此外,還具有和操作員站同樣的監(jiān)視功能,但不具備操作員站的控制操作功能。
打印站(PRS)是1臺網(wǎng)絡(luò)激光打印機,負責完成各種數(shù)據(jù)、狀態(tài)、報表的打印和進行屏幕硬拷貝。
2)過程控制級
過程控制站主要完成與控制功能相關(guān)的數(shù)據(jù)收集及處理、控制邏輯的計算和執(zhí)行機構(gòu)的驅(qū)動等功能,并將需監(jiān)視的數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)系統(tǒng)級控制器傳送給操作員站,同時接收操作員站發(fā)送來的指令并執(zhí)行。系統(tǒng)提供了豐富的軟件模塊,可以實現(xiàn)調(diào)節(jié)控制、二進制控制、保護控制等功能。每個過程控制站根據(jù)分擔任務(wù)的不同可以配置模擬量輸入模板、熱電偶輸入模板、熱電阻輸入模板、脈沖量累積模板、事件順序記錄模板、開關(guān)量輸入模板、模擬量輸出模板、開關(guān)量輸出模板、電流輸出型驅(qū)動控制模板、輔機順序控制模板以及用于對過程I/O進行擴展的模板。
數(shù)據(jù)采集站只是不配置驅(qū)動現(xiàn)場設(shè)備的輸出模板,其他配置和過程控制站完全相同。主要完成不參與機組控制僅進行集中監(jiān)視的過程量的采集與預(yù)處理,并將預(yù)處理后的數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)系統(tǒng)級控制器傳送給操作員站。
工程師站可直接和機器群級控制器相連,也可通過網(wǎng)絡(luò)與機器群級控制器相連。是進行邏輯組態(tài)、程序下裝、現(xiàn)場調(diào)試和維護等工作的專用工具。
通訊網(wǎng)絡(luò)mACs一5000系統(tǒng)有機組級通訊網(wǎng)絡(luò)CU—Networkl0和系統(tǒng)級通訊網(wǎng)絡(luò)CV—Network/E兩條通訊網(wǎng)絡(luò),兩網(wǎng)絡(luò)之間通過系統(tǒng)級控制器HISEC一04M/IXe相連。
3 DCS系統(tǒng)配置
機組DCS配置如圖1。根據(jù)機組運行工藝要求,結(jié)合HIACS一5OOO系統(tǒng)的特點,DCS系統(tǒng)的監(jiān)視控制級配置了5臺操作員站、1臺歷史數(shù)據(jù)站、1臺打印站。本著物理分散和各站功能相對獨立和完整的原則,DCS系統(tǒng)的過程控制級配置了10個過程控制站和2個數(shù)據(jù)采集站。
圖1 4 DEH系統(tǒng)的完善 DEH系統(tǒng)是汽輪機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),功能設(shè)計完善嚴密,包含了轉(zhuǎn)速控制及保護、負荷控制及保護、在線試驗、在線(離線)校驗、閥門管理、閥門切換、閥門校驗、應(yīng)力計算等幾乎全部汽輪機運行必須功能。但是在采用DCS系統(tǒng)后也出現(xiàn)了一些問題。
4.1發(fā)電機并網(wǎng)和解列信號處理邏輯完善
在2號機組DEH改造后啟機沖轉(zhuǎn)過程中曾出現(xiàn)過這樣的現(xiàn)象,機組在冷態(tài)沖轉(zhuǎn)時還沒經(jīng)過暖機就直接自動升速至3000r/min,經(jīng)分析確定,在升速過程中,電氣合上控制直流電源開關(guān),此時DEH系統(tǒng)接收到電氣送來的發(fā)電機解列信號,而系統(tǒng)將此信號誤認為是正常運行中的油開關(guān)跳閘信號,自動將給定轉(zhuǎn)速設(shè)定為3000r/min,因此,機組不經(jīng)暖機直接升速,為防止重復發(fā)生這類事件,做了以下兩個措施:首先在汽輪機沖轉(zhuǎn)前先將電氣控制直流電源送上, 其次更改控制邏輯,對發(fā)電機并網(wǎng)和解列信號作記憶處理。更改前的發(fā)電機并網(wǎng)信號邏輯如圖2所示,更改后的發(fā)電機并網(wǎng)信號邏輯如圖3所示。 通過以上兩圖比較可以看出,更改后的邏輯對并網(wǎng)和油開關(guān)跳閘信號用FF觸發(fā)器進行記憶,即使停機后電氣控制直流電源停電,邏輯中仍能保持發(fā)電機解列信號,因此不會在下次送電過程中對系統(tǒng)產(chǎn)生信號擾動,使系統(tǒng)發(fā)出錯誤的控制指令。
4.2 超速限制滑閥控制信號更改
超速限制滑閥的作用是當發(fā)電機故障跳閘時,超速限制滑閥動作,關(guān)閉調(diào)速汽門,防止汽輪機超速,2秒鐘后自動打開,維持汽輪機空轉(zhuǎn)。在一次3號機組發(fā)電機跳閘事故中,發(fā)現(xiàn)超速限制滑閥沒有正確動作,經(jīng)檢查試驗,整個回路沒有問題,靜態(tài)試驗好用,懷疑發(fā)電機跳閘信號未送過來。經(jīng)和電氣人員核對此信號,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機跳閘接點取自發(fā)電機主保護動作繼電器,由于此次發(fā)電機跳閘是由于電網(wǎng)系統(tǒng)的原因,穩(wěn)定裝置跳的發(fā)電機,發(fā)電機主保護并未動作,因此,超速限制滑閥自然不會動作,但這種情況會引起汽輪機的超速,為保證在任何情況下,超速限制滑閥均能夠正確動作,熱工人員同電氣人員共同將超速限制滑閥取的發(fā)電機跳閘信號更改為發(fā)電機解列信號(直接取自油開關(guān)輔助接點),這樣,無論是系統(tǒng)原因還是發(fā)電機本身原因造成的發(fā)電機跳閘,超速限制滑閥都能夠正確動作。
4.3 閥位控制調(diào)頻功能的取消
DEH系統(tǒng)有4種控制方式,即:轉(zhuǎn)速控制、閥位控制、功率控制和主汽壓力控制。其中轉(zhuǎn)速控制只在機組啟機沖轉(zhuǎn)過程中應(yīng)用,機組正常運行中一般只用閥位控制和功率控制,由于運行工況的需要,有時要從功率控制切至閥位控制,兩種控制方式的切換應(yīng)是無擾的,但曾經(jīng)發(fā)生過由功率控制切至閥位控制時發(fā)生負荷擾動,經(jīng)檢查分析,擾動是由于閥位控制下的一次調(diào)頻功能所造成的。為保證同期并網(wǎng),并網(wǎng)時要調(diào)整汽輪機的轉(zhuǎn)速,使其與電網(wǎng)頻率相等,并網(wǎng)后,閥位控制邏輯中的調(diào)頻給定轉(zhuǎn)速固定為并網(wǎng)前的給定轉(zhuǎn)速且始終不變,經(jīng)檢查,該數(shù)值最大一次為3014r/min,而正常運行時機組轉(zhuǎn)速基本穩(wěn)定在3000r/min,因此在由功率控制切至閥位控制時,一次調(diào)頻功能起作用,使微機輸出發(fā)生階躍擾動(若給定轉(zhuǎn)速>實際轉(zhuǎn)速,則微機輸出增大,造成負荷增加;若給定轉(zhuǎn)速<實際轉(zhuǎn)速,則微機輸出減小,造成負荷減小)。考慮到閥位控制屬于開環(huán)控制,參加電網(wǎng)一次調(diào)頻的意義不大,因此取消了DEH系統(tǒng)閥位控制的一次調(diào)頻功能,保證了功率控制與閥位控制之間的無擾切換。
5 結(jié)束語
通過對DCS系統(tǒng)存在問題的不斷解決,對DCS系統(tǒng)不斷加以完善和改進,近幾年DCS系統(tǒng)發(fā)生的故障在逐年減少,系統(tǒng)已逐步趨于完善和穩(wěn)定,為我廠機組安全穩(wěn)定運行提供了良好的技術(shù)保證。長期運行效果和各項試驗表明,改造后的邏輯設(shè)計合理,控制策略和方法適合機組特點,大大提高了機組自動化水平,為發(fā)電機組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行提供了可靠的技術(shù)保證,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
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