《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于PCC的CAN總線分布式生產(chǎn)控制系統(tǒng)
中電網(wǎng)
摘要: 近來,由于環(huán)保意識與動物保護主義盛行,優(yōu)質(zhì)人造皮革在國際市場上受到了廣泛的歡迎。因此制革機械近幾年來得到了新的發(fā)展。尤其是濕法皮革生產(chǎn)線,為提高系統(tǒng)的精度和可靠性,目前大多廠商放棄以同步控制器,溫度控制儀為主的傳統(tǒng)實現(xiàn)方式。轉(zhuǎn)而紛紛進入PLC加觸摸屏方式,或工控機加PLC控制方式的格局。該生產(chǎn)線有100-150M的長度。同時存在60-70模擬信號。
關(guān)鍵詞: PCC CAN總線 模擬信號
Abstract:
Key words :

近來,由于環(huán)保意識與動物保護主義盛行,優(yōu)質(zhì)人造皮革在國際市場上受到了廣泛的歡迎。因此制革機械近幾年來得到了新的發(fā)展。尤其是濕法皮革生產(chǎn)線,為提高系統(tǒng)的精度和可靠性,目前大多廠商放棄以同步控制器,溫度控制儀為主的傳統(tǒng)實現(xiàn)方式。轉(zhuǎn)而紛紛進入PLC 加觸摸屏方式,或工控機加PLC 控制方式的格局。該生產(chǎn)線有100 - 150M 的長度。同時存在60 - 70 模擬信號。

因此為了降低成本,增加系統(tǒng)的可靠性。我們采用了PCC(計算機控制中心) ,加CAN 總線分布采集模塊,觸摸屏構(gòu)成濕法皮革生產(chǎn)線的自動控制系統(tǒng)。

1. PCC 的概述

B&R 的PCC 控制器采用分時多任務(wù)操作系統(tǒng),因此可將控制要求分成多個任務(wù)( task) ,并且在一個掃描周期內(nèi)同時執(zhí)行;Windows 下編程環(huán)境Automatoin Studio 支持標(biāo)準(zhǔn)的C、Basic、梯形圖、指令表、順序結(jié)構(gòu)圖等六種標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)語言;根據(jù)需要可以在同一個項目中采用多種語言進行編程。同時,編程環(huán)境中包含豐富的函數(shù)庫及功能塊(Functionblock) ,大幅度減輕了開發(fā)人員的工作量。在本套控制系統(tǒng)中PCC的軟件的開發(fā)中,我們主要采用了以C語言為主,梯形圖為輔的編程方式。

2. CAN 總線的概述

CAN ,全稱為“Controller Area Network”,即控制器局域網(wǎng),是國際上應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)場總線之一。起先,CAN被設(shè)計作為汽車環(huán)境中的微控制器通訊,在車載各電子控制裝置ECU 之間交換信息,形成汽車電子控制網(wǎng)絡(luò)。比如:發(fā)動機管理系統(tǒng)、變速箱控制器、儀表裝備、電子主干系統(tǒng)中,均嵌入CAN 控制裝置。CAN 是一種多主方式的串行通訊總線,基本設(shè)計規(guī)范要求有高的位速率,高抗電磁干擾性,而且能夠檢測出產(chǎn)生的任何錯誤。當(dāng)信號傳輸距離達到10Km 時,CAN 仍可提供高達50Kbit/ s 的數(shù)據(jù)傳輸速率。

3. 系統(tǒng)的總介紹

本系統(tǒng)由觸摸控制屏、PCC、CAN 總線模塊三部分構(gòu)成。具體結(jié)構(gòu)參見圖1 。其中觸摸屏主要完成工藝參數(shù)的設(shè)定,如軋輥的溫度,系統(tǒng)的走布速率等;顯示各軋輥的張力以及歷史參數(shù),顯示系統(tǒng)的運行狀態(tài)。包括變頻器的電流,故障代碼等。觸摸屏RS232口與PCC的RS232 建立點與點的通訊。由PCC 擁有獨創(chuàng)FARAME - DRIVE功能。因此,它幾乎可以與所有RS232 的設(shè)備進行相互通訊。PCC 是生產(chǎn)過程的控制核心。主要功能是完成對各CAN 總線模塊掃描,獲得現(xiàn)場的溫度及張力軋輥位置信號。并根據(jù)工藝參數(shù)的要求進行各種PID 運算后輸出控制信號到CAV 總線輸出功能塊。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2.

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  4. 同步控制原理

 ?。?) 系統(tǒng)的傳動線路圖:系統(tǒng)放卷與收卷用力矩電機單獨控制。整個系統(tǒng)的速度跟隨主凝固機運動。主凝固機由一臺5. 7KW 的矢量型變頻器拖動。其給定信號采自于觸摸屏的設(shè)定。其他各扎機分別31 臺主頻機拖動。每臺扎機的速度保證與主凝固機同步。其結(jié)構(gòu)框圖如圖3 所示。在保證張力恒定的情況下能保證系統(tǒng)轉(zhuǎn)速的同步。為了加快調(diào)節(jié)時間加入前饋控制量速度設(shè)定,使系統(tǒng)在起動和速度升降過程中張力波動減少,在張力控制過程中一旦出現(xiàn)了張力過載,PCC 輸出控制氣閥抬起了壓輥。張力恢復(fù)正常后又自動壓上壓輥,其控制策略采用雙位控制。

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 ?。?) 溫度控制:溫度采用C 語言使用PID 函數(shù),可以控制無限路溫度調(diào)節(jié)。在該系統(tǒng)中,一般控制8 到10 路溫控。由于采用的是C 語言,可以動態(tài)的定義當(dāng)前有幾路溫控,普通溫控表或PID 調(diào)節(jié)器難以進行準(zhǔn)確溫控; 而B &R 公司智能溫度PID 軟件可以自動計算出不同溫控所需要的PID 參數(shù),使溫度控制精確到±1 ℃。

  5. PCC 的CAN 總線的特點與下位CAN 模塊的通訊

 ?。?) PCC 的CAN 總線的使用

  PCC 的CAN 幀最多可用8 個字節(jié)的信息進行讀寫。這部從通過調(diào)用CAN 函數(shù)庫來實現(xiàn)。其中包括CONOPEN , CANWRITE , CANREAD ,以及SANTAB 和CANRWTAB.CANOPEN 函數(shù)包括完成對CAN 總線的初始化,需要注意的是CAN 總線的初始化必須包含在初始化例程INTI SP 中。CANOPEN ( 1 ,BAND - RATE ,COB - ANT ,ADR ( ERRO - ADR) , 0. , 0 US - IDENT ,STAFUS) 其中BAND - rate = 25 ,即代表波特功率為250K.US - IDENT 是調(diào)用CAN 初始化得到的到PCC 的CAN的ID ,在CAN 總線的讀寫過程都將用到該參數(shù)。CAN 總線的寫信息通過在優(yōu)先級較高的進程中采用CAN2WRITE函數(shù),其函數(shù)參數(shù)定義如下:CANWRITE(BAND -RATE ,COB - ANT ,ADR ERRO - ADR ,0 ,0 ,US - IDENT ,STATUS ) ,enable = 1 ,us - idenf 為在CANopen () 初始化中建立的us - idenf .CAN - id 為數(shù)據(jù)目標(biāo)CAN 模塊有關(guān)的CAN 數(shù)據(jù)楨的ID.DATE - ADR 為發(fā)送數(shù)據(jù)模塊的首地址。Date - iog 為發(fā)送的數(shù)據(jù)長度。其最大值為8.如果以CAN - id 為幀地址數(shù)據(jù)被成功發(fā)送則status = 0 ,反之status= 錯誤代碼。其發(fā)送數(shù)據(jù)的流程如下:

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寫PCCD 的CAN 總線代碼:

  INIT SP for the task

  enable = 1

  baud- rate = 25

  cob-anz = 35

  CAN-open (enable ,baud- rate ,cob-ant ,adr (erro-adr) ,0 ,0 ,us-ident ,rc-open)

  ;Cyclic section of tark

  if (rc-open = 0) then

  CANwrite (enble , us-ident , $ # # , adr ( data-adr) , 8 , rcwrite)

  If (rc-write > < 1then) ;錯誤處理

  endif

  enfif

  (2) PCC CAN 總線的讀數(shù)據(jù)

  在PCC 中設(shè)置一較高優(yōu)先級的task 來處理輪尋采集模塊的數(shù)據(jù)。為降低系統(tǒng)成本和提高采樣的速率。本系統(tǒng)根據(jù)軋輥的分布情況采用8 塊張力,2 塊熱電偶采集模塊。每塊模塊可采集6 路信號。實際使用4 路輸入,另外2 路作為備用。采樣精度為10 位。這樣需求20 個CAN- id.其采樣周T = 20 ×task 的(時間片= 1ms) 。其初始化,及函數(shù)參數(shù)表同CANwrite 其讀過程應(yīng)限于篇幅也從略。

  (3) 現(xiàn)場采集模塊的構(gòu)成

  如上所述,濕法皮革生產(chǎn)線現(xiàn)場環(huán)境惡劣。因此設(shè)計高可靠的CAN 總線模塊是生產(chǎn)線正常運行必要保障。其結(jié)構(gòu)框圖如圖4 所示。電路中采用了89C51 芯片。該芯片集成mcs - 51 內(nèi)核。具有電路10 位A/ D.內(nèi)建兼容CAN 2. 0B 的CAN 總線控制器。取代系統(tǒng)的分散元件,提高了系統(tǒng)的可靠性??紤]到現(xiàn)場的干擾及PCC 的設(shè)備安全,在CAN 總線與CAN 控制的輸出之間采用光電隔離。為CAN 總線的驅(qū)動器P82C250.P82C250 是專門用于CAN 總線的收發(fā)驅(qū)動8 腳芯片,TxD 和RxD 引腳分別發(fā)送經(jīng)驅(qū)動后的發(fā)送和接收信號;雙絞線介質(zhì)分別接受CANH ,CANL 引腳。在網(wǎng)絡(luò)的末端應(yīng)注意加上120 終端匹配電阻。防止反射信號對通訊過程的影響?,F(xiàn)場控制器的結(jié)構(gòu)圖如圖5 現(xiàn)場模塊主要完成對0~5V 張力信號的采集,熱電偶mV 信號的采集,現(xiàn)場溫度的采集。mV信與0~5V 信號采用開關(guān)切換。D/ A 轉(zhuǎn)換輸出0~5V 電壓信號控制變頻器。87C591 內(nèi)含一SJ1000 的CAN 控制器,因此模塊降低外圍器件,也避免SJ1000 與MCS 時鐘同步問題。CAN 的驅(qū)動采用P82C520 專用芯片,并且實現(xiàn)控制器與網(wǎng)路的光電隔離。P87C591 是一個單片8 位微控制器,具有片內(nèi)CAN 控制器SJ1000A.全靜態(tài)內(nèi)核提供了擴展的節(jié)電方式,振蕩器可停止和恢復(fù)數(shù)據(jù),在RM 外部時鐘速率時實500ns 指令周期,片內(nèi)令6 路10 位AD等其他性能。

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  6. CAN 通信軟件的設(shè)計

 ?。?) CAN 通信協(xié)議的確定

  由87C591 中的控制器提供了物理層,數(shù)據(jù)鏈路層。通訊協(xié)議的設(shè)計主要是基于應(yīng)用層開展的,通過有效的分配CAN 協(xié)議的ID 資源從而完成對各控制住處和數(shù)據(jù)正確可靠的傳輸。ID 的分配表如下表所示:

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 ?。?) 采樣方案的確定

  這樣通過有效分配ID 號來保證各種數(shù)據(jù)的優(yōu)先級,由于溫度過程時間常數(shù)較大可采用較低優(yōu)先級,張力采樣需要實時采樣,因此采用較高優(yōu)先級,并且在主站的CAN數(shù)據(jù)輪詢中安排不同的采樣周期,在PCC 中采樣周期可以通過設(shè)定不同的TASK的時間片來控制。溫度采樣控制過程采用IS的TASK,而張力采樣則采用MS的HS級的TASK.

  (3) 現(xiàn)場采集模塊CAN 總線通程序流程

  現(xiàn)場模塊采集用接收信息采用中斷方式,根據(jù)數(shù)據(jù)請示信號,采用查詢發(fā)送采集信息。在CAN 通信過程中發(fā)生中斷還應(yīng)判斷中斷類型,并依此作一些故障處理,這里從略,需要說明的本現(xiàn)場采集模塊充分利用CAN 控制器四個接收屏驗收濾波器靈活配置,來簡化根據(jù)ID的信息分類。

  7. 結(jié)束語

  本系統(tǒng)綜合的PCC 的編程靈活,可靠性高與CAN 總線分布系統(tǒng)的價格與可靠性優(yōu)勢。它的應(yīng)用,增強了皮革生產(chǎn)線的柔性與可靠性。降低了成本,本系統(tǒng)應(yīng)用2003PCC 系列主機,對電力系統(tǒng),以其他需要高速采集數(shù)據(jù)的分布系統(tǒng)具有一定的借簽。



 

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